به گزارش الاچیق خبر / 

علیرضا حیدری ابیانه، رئیس بازرسی فنی سازه‌ها، جرثقیل‌های سقفی و بالابرهای فولاد مبارکه

سازه‌های حامل جرثقیل‌های سقفیِ مذاب‌بر همواره به‌عنوان اجزای بسیار مهم در صنایع سنگین دنیا مانند صنعت فولاد و صنعت مس موردتوجه محققان، مهندسان و صنعتگران بوده است. سازه حامل جرثقیل‌های حمل مذاب فولاد مبارکه از سال 1387 دچار مشکلاتی از قبیل ترَک در بال فشاری تیرهای حمال و تغییر شکل‌های دینامیک شد. این رفتار هرچند در آن زمان غیرعادی می‌نمود، ولی بعدها با بررسی‌های بیشتر به کمک اساتید دانشگاه و مشاهده و آنالیز موارد متعدد مشابه در سایر قسمت‌های فولاد مبارکه، دلایل ریشه‌ای این مسئله کشف و استخراج شد.

خستگی ناشی از بارگذاری سیکلی و دینامیکی از سوی جرثقیل‌های سقفی، به‌خصوص نیروهای جانبی، روی بال فشاری تیرهای حامل، اثر بسیار زیادی در کوتاه شدن عمر این سازه‌ها گذاشته بود. تمرکز تنش‌های حاصله به دلایل نوع طراحی و اجرای اولیه باعث بروز ترک‌های بسیار خطرناک در سازه‌ها شده بود که البته در طی این سال‌ها تحت پایش بازرسی فنی بوده و به کمک واحدهای تعمیراتی، اصلاحاتی به‌صورت سالانه در جهت رفع شکستگی‌های به‌وجود‌آمده انجام شده است.

حل مشکلات به‌صورت ریشه‌ای با هدف پایداری و مقاومت بیشتر سازه‌ها

با گذشت زمان و توسعه خرابی‌ها، احتمال توقف تولید و بروز مسائل ایمنی بسیار افزایش یافت. آنالیزها نیز حاکی از خستگی محلی سازه در برخی نقاط بود؛ بنابراین استخراج طرح جدید اصلاحی در برنامه بازرسی فنی و ناحیه فولادسازی فولاد مبارکه قرار گرفت. تیم مهندسی این اصلاح بزرگ به دنبال طرحی بود که بتواند مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای حل کند، باعث پایداری و مقاومت بیشتر در سازه شود، دارای توجیه اقتصادی باشد و به‌اندازه کافی سهولت اجرایی داشته باشد.

این پروژه از جنبه آنالیز و مهندسی نه‌فقط در کشور، بلکه در عرصه بین‌المللی مرجع مهندسان و صنعتگران و البته پژوهشگران دانشگاه‌ها خواهد بود و با توجه به نوآوری‌هایی که در این طرح به کار گرفته شده است، می‌توان برای طرح‌های مشابه نیز از تجربه به‌دست‌آمده، چه از جنبه مهندسی و چه از نظر اجرایی، استفاده کرد.

محمدرضا تقدیریان، کارشناس بازرسی فنی سازه‌ها، جرثقیل‌های سقفی و بالابرهای فولاد مبارکه

در طرح جدید قابلیت باربری قائم و جانبی این سازه عظیم به‌صورت معنا‌داری اضافه شده است. به‌منظور دست‌یابی به کیفیت مطلوب اجرا که فقدان آن می‌تواند پاشنه آشیل این فعالیت عظیم بهینه‌سازی باشد و اجرای سریع طرح با هدف وارد شدن کمترین آسیب به تولید فولادسازی، تمام جوشکاری‌ها در کارگاه ساخت به‌صورت نفوذی و با کیفیت بسیار بالا انجام می‌شود و قرار بر این است که هنگام نصب، هیچ نیازی به جوشکاری در ارتفاع 27 متری و در شرایط دشوار نباشد. بدین منظور تمام اتصالات جوشی در کارگاه ساخت انجام می‌شود و از فناوری نوین و البته بومی‌سازی‌شده اتصال پیچی تحت عنوان TC Bolt برای اتصال بال فشاری به ورق‌های جانبی استفاده شده است. این پیچ‌ها به‌طور خودکار قطعه شاخص انتهایی خود را جدا کرده و یک اتصال مطمئن اصطکاکی ایجاد می‌کنند. به‌طورکلی با اجرای موفق بومی‌سازی و طرح جایگزینی فاز اول تیرکرین‌های حامل جرثقیل سالن تولید فولادسازی، در شرایطی که تیرکرین‌ها با آسیب‌دیدگی شدید مواجه بودند و خطر شکست ناگهانی و سقوط جرثقیل‌های حامل مذاب هر لحظه وجود داشت، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ایمنی در سطح کلان شرکت به دست توانمند کارکنان فولاد مبارکه و شرکت‌های پیمانکار و مشاور داخلی رفع شد؛ ضمن اینکه آماده‌به‌کاری سازه سالن تولید فولادسازی به‌عنوان قلب تپنده شرکت فولاد مبارکه در مسیر افزایش تولید و تحقق چشم‌اندازهای آینده شرکت، تضمین شد.

داود زمانی، رئیس مرکز اجرای پروژه‌های اصلاحی و بهینه‌سازی

سازه‌های اسکلت فلزی فولاد مبارکه از ابتدا برای ظرفیت 2.5 میلیون تن فولاد در سال طراحی شده بود، اما به دلیل افزایش ظرفیت تولید و همچنین افزایش تعداد جرثقیل‌های سقفی واحد فولادسازی و به‌خصوص محور F to G و به دلیل بارهای وارده بر این سازه‌ها شامل بارهای استاتیکی، دینامیکی، خستگی و همچنین تنش‌های حرارتی که باعث ایجاد ترک‌های سطحی و عمقی در قسمت‌های مختلف این تیرکرین‌ها شده بود، نیاز به تقویت و تعویض داشت و عملیات ساخت و نصب بخش اول آن‌ها با موفقیت به انجام رسید. با توجه به شرایط بهره‌برداری و وجود معارضات فراوان در سایت فولادسازی، انجام پروژه با چالش‌های فراوانی مواجه بود که با همت همه دست‌اندرکاران، این مرکز موفق شد این پروژه را پس از سال‌ها اجرا کند.

جلال نادی، سرپرست مرکز اجرای پروژه‌های اصلاحی و بهینه‌سازی

تهیه نقشه‌های شاپ و دیتایل‌ها توسط شرکت دژپاد و همچنین کارگاه ساخت شکوفا صنعت انجام شد و سپس ساخت تیرکرین‌ها با متریال ST52 و تراس وچکرپلیت‌ها و متعلقات، با تکیه‌بر توانمندی و تخصص و تجربه مهندسان و متخصصان داخلی صورت گرفت.

مرحله نصب شامل برنامه‌ریزی جهت آماده‌سازی قبل از توقف، ساخت و نصب سازه نگهبان و داربست‌بندی و مهار موقت لوله‌ها و کابل‌های برق، تهیه برنامه زمان‌بندی، تهیه LIFTING PLAN و... اجرای عملیات دمونتاژ تیرکرین‌های قبلی و نصب تیرکرین‌های جدید و کلیه متعلقات در محل‌های موردنظر واحد فولادسازی بود.

حمیدرضا شاکری، سرپرست تعمیرات جرثقیل‌های سقفی فولادسازی

سازه‌های حامل جرثقیل‌های سنگین واحد فولادسازی در محورهای F و G به دلایل مختلفی همچون طراحی اولیه، افزایش چندبرابری ظرفیت تولید و بارگذاری و... دچار آسیب‌هایی شده بودند که با توجه به چشم‌انداز بلندمدت تولید شرکت فولاد مبارکه، عدم کارایی و کفایت تعمیرات جزئی انجام‌شده در توقفات سالانه طی سال‌های گذشته، متولیان این امر را بر آن داشت تا تعویض تیرهای حامل جرثقیل‌های خطوط سرویس پاتیل (LTS) و متالورژی ثانویه (LFT) را که حیاتی‌ترین جرثقیل‌های تولیدی ناحیه فولادسازی است در دستور کار قرار دهند. با وجود اینکه حجم بالای پروژه، ریسک‌های ایمنی اجرا در حین بهره‌برداری، توقفات سنگین تولیدی در زمان اجرا، معارضات داخل سایت و... عامل اصلی به تعویق افتادن این تعمیرات اساسی در سال‌های گذشته شده بود، خوشبختانه عزمی راسخ در اجرای این طرح در سازمان شکل گرفت و با وجود زمان بسیار محدود پیمانکار از زمان ابلاغ قرارداد تا شروع محدودیت‌های انرژی در فصل زمستان، بخش اول پروژه شامل 8 عدد تیر 18 متری دهانه‌های 4 تا 8 ردیف F با برنامه‌ریزی دقیق در کلیه سطوح و واحدهای درگیر با کیفیت و زمان مطلوب به انجام رسید. امید است که بخش‌های عظیم باقی‌مانده این طرح نیز در توقفات آینده سال 1404 اجرایی شود و یکی از ریسک‌ها و نگرانی‌های اصلی بهره‌برداری در شرکت فولاد مبارکه پایان یابد.

مصطفی حقانی مبارکه، رئیس راهبری و تعمیرات جرثقیل‌های سقفی فولادسازی و ریخته‌گری مداوم

پروژه تعویض تیرهای اصلی سالن ذوب فولادسازی قطعاً یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اصلاح اساسی روی تیرهای حامل جرثقیل‌های سقفی در فولاد مبارکه و کشور است که برای انجام آن از حدود 10 سال قبل، مطالعات فنی، شبیه‌سازی و تهیه نقشه‌هایی لازم انجام گرفت و به همت واحدهای متعدد و قبول ریسک‌های عملیاتی و اجرایی از سال گذشته آغاز شد.

مراحل اصلی فاز اول این پروژه بزرگ که در محور F فولادسازی بین ستون‌های 4 تا 8 با موفقیت انجام شد، تهیه نقشه‌های ساختی، تولید المان‌های سازه‌ای در کارگاه ساخت و اجرای دقیق پروژه در واحد فولادسازی فولاد مبارکه بود. پس از اینکه تأمین متریال این پروژه انجام شد که در نوع خود یکی از سنگین‌ترین پروژه‌های تأمین ورق خاص در فولاد مبارکه از منابع داخلی کشور بود. سپس ساخت تیر ورق‌های عظیم وارد فاز اجرایی شد. رعایت استانداردهای ساخت، تلرانس‌های سختگیرانه ابعادی هنگام ساخت تیرها، مطابقت با نقشه‌ها و اجرای کامل دستورالعمل‌ها ایجاب می‌کرد که نظارت دقیق و خاصی بر ساخت کلیه المان‌ها انجام شود. تیم نظارتی پروژه از سوی واحدهای مختلف درگیر ازجمله تعمیرات مرکزی، واحد جرثقیل‌های سقفی فولادسازی و بازرسی فنی در مقاطع مختلف به کارگاه ساخت اعزام شدند تا با دقت لازم پروژه را تحت نظر داشته باشند. پس از ساخت و البته حمل حرفه‌ای این سازه‌ها به فولاد مبارکه، این پروژه تعمیراتی وارد فاز مرحله نصب شد که البته با توجه به اهمیت و فضای کارگاهی پروژه، سختی‌های فراوانی داشت.

مرحله نصب در 21 روز به‌صورت دو شیفت 12ساعته

مرحله نصب که توسط پیمانکار اجرایی و با محوریت تعمیرات مرکزی و همکاری واحد جرثقیل‌های سقفی فولادسازی فولاد مبارکه انجام شد در 21 روز به‌صورت دو شیفت 12ساعته صورت پذیرفت. با توجه به اینکه برای انجام این پروژه ناگزیر به توقف واحدهای تولیدی ازجمله ماشین‌های ریخته‌گری، کوره‌های پاتیلی و کوره‌های قوس بودیم، برنامه‌ریزی‌های دقیقی قبل از توقف خط تولید انجام شد و نصب سازه‌های نگهبان، داربست‌بندی خاص و ایجاد دسترسی‌های حرفه‌ای در ارتفاع 27 متری با رعایت ایمنی در برنامه اجرایی قرار گرفت.

در ادامه، lifting plan از قبل تهیه‌شده به‌منظور باربرداری ایمن و انتقال تیرها به محل نصب انجام شد، تنظیمات ابعادی در محل نصب با توجه به اهمیت بسیار زیاد با موفقیت اجرا گردید و رواداری تیرهای غول‌پیکر در موقعیت اصلی و سوراخ‌کاری‌های بسیار حساس پس از تنظیمات ابعادی و تکمیل اتصال پیچی که نکته ظریف این طرح بود، صورت پذیرفت. نهایتاً نقشه‌برداری‌های نهایی نیز برای کنترل رواداری‌ها اجرا و فاز اول اصلاحات نهایی و سازه مجدداً بارگذاری شد و در اختیار خط تولید قرار گرفت. انتظار می‌رود با اجرای کامل این طرح در آینده، ریسک بهره‌برداری از سازه‌ها و جرثقیل‌های سالن ذوب، سرویس پاتیل و ریخته‌گری ناحیه کاملاً برطرف و شرایط برای تولید پایدار در ناحیه فراهم گردد.

علیرضا حیدری ابیانه رئیس بازرسی فنی سازه‌ها، جرثقیل‌های سقفی و بالابرهای فولاد مبارکه در خاتمه از حمایت‌های معاون بهره‌برداری، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، واحدهای خرید خدمات و قراردادها، مدیریت‌های ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم، مهندسی کارخانه، تعمیرات مرکزی واحد بهینه‌سازی و پیمانکاری دژپاد، بازرسی فنی سازه‌ها و جرثقیل‌ها، واحد حمل‌ونقل، واحد ایمنی و فنی مرکز و ناحیه، واحد حراست و انتظامات و واحد راهبری و تعمیرات جرثقیل‌های سقفی که برای به ثمر رسیدن این پروژه صمیمانه تلاش کردند، تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش آلاچیق خبر / مدیر مرکز تعمیرات نسوز فولاد مبارکه، ضمن اعلام این خبر گفت: در اواسط سال 1403، پروژه‌ای با هدف افزایش عمر نسوز پاتیل در مرکز تعمیرات نسوز تعریف و با انجام اقدامات متعددی که در این زمینه در قالب کارگروهی تعیین و اجرا شد، نتایج بسیار خوبی به دست آمد. خروجی این پروژه تاکنون ثبت عمر ۲۰۶ ذوب در پاتیل شماره ۴۵ در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۳ و عمر ۲۱۰ ذوب در پاتیل شماره ۱۸ در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ بوده است.

به گفته پدرام فتاح‌المنان، افزایش عمر پاتیل، علاوه‌بر کاهش مصرف نسوز به ازای تن فولاد مذاب که منجر به کاهش هزینه تولید می‌شود، مزایای دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش ظرفیت فولاد مذاب در پاتیل، کاهش توقفات پاتیل مذاب به‌دلیل افزایش تعداد پاتیل‌های در دسترس تولید و همچنین کاهش ریسک ایمنی فعالیت‌های آماده‌سازی پاتیل مذاب اشاره کرد.

وی با بیان اینکه نسوز این دو پاتیل از جنس آلومینا اسپینل بوده و در شرکت‌های داخلی تولیدکننده محصولات نسوز تولید شده گفت: آخرین رکورد به‌دست‌آمده با آجرهای آلومینا اسپینل به تعداد ۲۰۴ ذوب برای پاتیل شماره ۳۱ در اردیبهشت 1393 و ۲۰۵ ذوب برای پاتیل شماره ۲۳ در مرداد 1393 ثبت شده و طی ۱۰ سال گذشته تا اسفند ۱۴۰۳ عمر بیشتر از ۲۰۵ ذوب به دست نیامده بود.

مدیر مرکز تعمیرات نسوز فولاد مبارکه کسب این رکورد ارزشمند را به کلیه کارکنان، پیمانکاران، ذی‌نفعان و شرکای کسب‌وکار گروه فولاد مبارکه تبریک گفت و در همین زمینه از همکاران همکاری و تلاش کارگروه‌های مرکز نسوز، ناحیه فولادسازی، خرید مواد مصرفی، آزمایشگاه‌ها و همچنین تولیدکنندگان داخلی نسوز که با همت و تلاش، همراهی و همدلی و کنترل‌های مستمر خود در کسب این رکورد ایفای نقش کردند، تشکر و قدردانی کرد.

در پی کسب این رکورد برخی از سرپرستان، رؤسا و کارشناسان این حوزه چنین گفتند:

علیرضا نادری، سرپرست تعمیرات نسوز متالورژی ثانویه و LTS

یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین ظروف تولید و حمل مذاب در فولادسازی، پاتیل مذاب است، زیرا در طول زمانی که حدود ۲۰۰ تن مذاب از کوره درون پاتیل تخلیه و سپس در واحد متالورژی ثانویه عملیات تصفیه و تنظیم دما و در انتها مذاب ریخته‌گری می‌شود، پاتیل مذاب در کل فولادسازی در حال گردش است؛ بنابراین انتخاب نوع نسوزِ باکیفیت با ضریب ایمنی و عمر قابل‌قبول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مورد دیگری که باید مدنظر قرار گیرد بازرسی دقیق نسوز پاتیل بعد از هر ذوب با حساسیت ویژه در واحد lts وتخریب و بازسازی دقیق خط سرباره و بلوک‌ها با ضریب اطمینان بالا در جهت ذوب‌گیری بهینه از نسوز بدنه پاتیل است که توسط تعمیرات نسوز پاتیل فولادسازی انجام می‌گیرد و از کلیدی‌ترین موارد در جهت افزایش عمر نسوز پاتیل محسوب می‌شود.

در مجموع، با اقدامات مهمی که با حمایت مدیریت مرکز نسوز در شش‌ماهه گذشته توسط واحد اجرای نسوز، سرویس پاتیل و دفتر فنی با همراهی واحد متالورژی ثانویه انجام شد، موفق به دست‌یابی عدد غرورانگیز ۲۱۰ ذوب از نسوز پاتیل شدیم.

احمدرضا ایرانپور، رئیس دفتر فنی نسوز

کار تیمی در فولاد مبارکه نهادینه‌ شده و یکی از دستاوردهای آن رکوردهای بی‌شماری است که در تمامی نواحی به دست می‌آید. رکورد 210 ذوبی عمر نسوز بدنه پاتیل نیز که در فروردین‌ماه جاری حاصل شد یکی از این دستاوردهاست.

ازآنجاکه پاتیل یکی از سه تجهیز اصلی فرایند ذوب‌گیری در ناحیه فولادسازی است و از حساسیت ایمنی زیادی هم برخوردار است، باید توجه داشته باشیم که مصارف نسوز در هزینه‌های تولید، توقفات و میزان کمّی و کیفی تولید نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؛ ازاین‌رو برای افزایش عمر نسوز بدنه پاتیل از سال قبل هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی شد. در این زمینه پروژه شناسایی و اولویت‌بندی نقاط قابل‌بهبود نسوز بدنه تعریف و پیگیری شد.

یکی از فعالیت‌های انجام‌شده جهت افزایش عمر نسوز بدنه پاتیل تغییر کیفی و ابعادی نسوزهای استفاده‌شده در نقاط مختلف بدنه پاتیل (zoning) بود که با موفقیت انجام شد.

یوسف شرافت، کارشناس تعمیرات نسوز پاتیل و مسئول پروژه

با تلاش مستمر تیم اجرایی و فنی مرکز نسوز فولاد مبارکه، رکورد جدیدی در افزایش عمر نسوز پاتیل به ثبت رسید. این موفقیت حاصل شناسایی عوامل تأثیرگذار بر فرسایش پاتیل و اجرای راهکارهای نوین برای کاهش آن‌ها بوده است.

در این راستا اقدامات کلیدی سیاری انجام گرفته است و از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: شناسایی عوامل کاهنده عمر نسوز و تحلیل دقیق تأثیر هر یک بر فرسایش پاتیل؛ اجرای پیشنهادهای تخصصی تیم، ازجمله ساخت قالب برای جرم پاشنه پاتیل به روش ریختنی که استحکام و ماندگاری این بخش را افزایش داد؛ تقویت آجرهای ناحیه بحرانی بین بدنه پاتیل و خط سرباره برای مقاومت بیشتر در برابر خوردگی؛ بهبود فرایند بازدیدهای دوره‌ای در هنگام توقف پاتیل جهت تخریب و بازسازی و نظارت دقیق بر شرایط پاتیل به همراه گردش بهینه پاتیل در خط تولید.

این اقدامات نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری شده، بلکه به افزایش پایدار بهره‌وری فرایند تولید منجر شده است. تداوم این رویکرد، افق‌های جدیدی را در صنعت فولادسازی ترسیم خواهد کرد.

علی نوری، کارشناس دفتر فنی نسوز

این افزایش عمر باعث کاهش زیادی در هزینه‌ها و زمان می‌شود که می‌تواند کاهش مصرف مواد نسوز پاتیل، کمتر شدن زمان توقفات، کاهش مصرف گاز و انرژی، کاهش هزینه نفر ساعت نیرو، کاهش ضایعات نسوز و... را در پی داشته باشد.

ازجمله عواملی که در این رکورد تأثیر داشته‌اند می‌توان به بهبود کیفیت متریال نسوز مصرفی بدنه و کف پاتیل، تغییر در روش نسوزچینی پاتیل (چیدمان به‌صورت فازبندی)، ابداع روش‌های ترمیم پاشنه پاتیل، استفاده از آجرهای ناحیه ترانزیشن زون مابین آجرهای خط سرباره و بدنه پاتیل، کاهش توقفات پاتیل و کاهش زمان‌های ذوب در پاتیل اشاره کرد. همچنین افزایش دقت در بازرسی‌های مستمر پاتیل و تحقیقات و پیگیری‌های لازم در ارتقای کیفیت مواد نسوز تولیدی و پروژه‌های بهبود تأثیر فراوانی داشته‌اند.

این رکورد در شرایط تولیدی فولاد مبارکه که دارای واحدهای LF و RH و ریخته‌گری مداوم است به‌نوبه خود استثنایی بوده و نسبت به شرکت‌های مشابه عمر بالایی محسوب می‌شود و ثبت آن به همت تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته است. برنامه‌ریزی برای افزایش عمر نسوز پاتیل همچنان ادامه دارد و امید است با ادامه این روند و تلاش کارکنان و زحمت کشان صنعت نسوز و فولاد در آینده نزدیک به عمرهای بیشتر نیز دست یابیم.

آب و هوا

مزایده املاک مازاد مخابرات

شرکت گاز استان کردستان

شرکت گاز استان کردستان

شرکت گاز استان کردستان

آخرین اخبار
اقتصادی
تیر 08, 1405
به گزارش آلاچیق خبر/ مدیر برند «زعفران نوژن» با تشریح روند شکل‌گیری و توسعه این برند، از برنامه‌ریزی برای گسترش بازارهای صادراتی، توسعه محصولات مبتنی ...
اقتصادی
تیر 08, 1405
به گزارش آلاچیق خبر به نقل از پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ۱۳ خردادماه با حضور سهامداران برگزار شد و در آن عملکرد ...
اقتصادی
تیر 08, 1405
در این نشست، اکبر پولادی نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی و علیرضا بصیری فرماندار شهرستان لنجان نیز حضور داشتند و پیرامون مسائل و ...

Please publish modules in offcanvas position.